在市政污水處理中,為避免污水產(chǎn)生的污泥造成二次污染,污泥處理與處置成為了非常重要的一環(huán)。污水處理過程中產(chǎn)生的污泥主要為初沉污泥、剩余污泥、硝化污泥及化學(xué)污泥,這些污泥的含水率基本上在90%以上,不便于運(yùn)輸和處置,因此污泥必須經(jīng)過脫水后(含水率≤80%)才能進(jìn)行處理和處置。
目前污水處理廠污泥脫水均采用機(jī)械脫水方式,污泥機(jī)械脫水主要包括:真空過濾脫水、壓濾脫水、離心脫水。污泥經(jīng)過脫水后其體積減至脫水前的1/5,大大降低了后續(xù)污泥處理和處置的難度。本文以溫江科技園污水處理廠為例,通過對污泥離心脫水機(jī)運(yùn)行參數(shù)的控制和調(diào)節(jié),離心脫水機(jī)達(dá)到較優(yōu)運(yùn)行工況,并總結(jié)了脫水機(jī)優(yōu)點(diǎn)及運(yùn)行中的控制措施。
1 離心脫水機(jī)基本概況
1.1 基本情況介紹
某污水處理廠污泥脫水機(jī)采用德國韋斯伐利亞離心脫水機(jī),一用一備,離心機(jī)主要由主驅(qū)動電機(jī)、輔助驅(qū)動電機(jī)、滾筒、調(diào)節(jié)盤、螺旋、外機(jī)殼及電器控制柜組成,其中副電機(jī)采用變頻控制。
1.2 主要技術(shù)參數(shù)
離心機(jī)主要技術(shù)參數(shù):
額定滾筒速度:3000rpm
轉(zhuǎn)速差可調(diào)范圍:4~12.5rpm
調(diào)節(jié)盤可調(diào)范圍:47.5~50.5mm
處理能力:30m3/h
2 脫水機(jī)工作原理及性能參數(shù)
2.1 工作原理
污泥通過位于中心部位的送料管進(jìn)入離心機(jī),由于離心力的作用,固體顆粒物質(zhì)在短時間內(nèi)粘附于滾筒壁體,螺旋的轉(zhuǎn)動速度稍微比滾筒壁體的速度高,污泥在螺旋的推動下經(jīng)過轉(zhuǎn)鼓前端錐形段后排出,上清液則通過溢流口流出,從而達(dá)到固液分離的目的。
2.2 性能參數(shù)
2.2.1 滾筒轉(zhuǎn)速
滾動速度決定了污泥在脫水機(jī)里離心力的大小,決定著處理量和沉降速度。高速的轉(zhuǎn)速帶來的離心力使固體物質(zhì)在較短的時間內(nèi)粘附于滾筒壁體,從而改善澄清和分離的效果,有助于提高泥餅含固率。但滾筒速度過大會使污泥絮凝體的結(jié)構(gòu)被破壞,反而降低脫水效果。
2.2.2 轉(zhuǎn)速差
滾筒與螺旋之間的轉(zhuǎn)速差,它的大小直接反應(yīng)出螺旋轉(zhuǎn)動的快慢,同時也影響著脫水機(jī)的分離效果和處理能力,是離心機(jī)運(yùn)行中重要的需要根據(jù)運(yùn)行情況調(diào)節(jié)的參數(shù)之一。提高轉(zhuǎn)速差有利于提高排渣能力,但過高的轉(zhuǎn)速差會使岸區(qū)縮短,導(dǎo)致污泥含水率升高,同時對上清液產(chǎn)生擾動,降低上清液的質(zhì)量。
2.2.3 調(diào)節(jié)盤
離心脫水機(jī)在高速旋轉(zhuǎn)過程中,由于離心機(jī)的作用使固體物質(zhì)在滾筒內(nèi)壁形成固、液環(huán)層。通過調(diào)整調(diào)節(jié)盤位置改變液環(huán)層厚度,從而改變分離與澄清效果。同一工況下把調(diào)節(jié)盤向外部移動形成一個較長的岸區(qū),帶來相應(yīng)良好的脫水效率,同時澄清區(qū)縮短,帶來相應(yīng)較差的澄清效率,調(diào)節(jié)盤向內(nèi)部移動則相反。
2.2.4 進(jìn)泥量及干固體負(fù)荷
進(jìn)泥量及干固體負(fù)荷影響離心脫水機(jī)的分離與澄清效果。當(dāng)進(jìn)泥量高于極限值時,扭矩隨著進(jìn)泥量增大而增大,同時不再受轉(zhuǎn)速差控制,分離與澄清效果變差。在干固體負(fù)荷到達(dá)極限時,滾筒內(nèi)壁環(huán)層厚度增加,在離心力作用下部分固相顆粒物質(zhì)隨料液排出機(jī)體,澄清效果變差。扭矩也隨之不斷的升高,直到離心脫水機(jī)自動停機(jī)。
3 離心脫水機(jī)運(yùn)行控制實(shí)驗(yàn)分析
離心脫水機(jī)自運(yùn)行以來,進(jìn)泥量一直在10m3/h左右,每噸干污泥消耗藥劑量約為9.84kg,稍微增加進(jìn)泥量或降低加藥量,就會出現(xiàn)堵機(jī)的情況,并且要連續(xù)運(yùn)行才能滿足生產(chǎn)需求。為了提高離心脫水機(jī)工作效率和降低運(yùn)行成本,并結(jié)合工藝實(shí)際條件,進(jìn)行了下列實(shí)驗(yàn):
通過調(diào)整調(diào)節(jié)盤的高度從而改變液環(huán)層厚度,在不同的調(diào)節(jié)盤高度情況下,離心脫水機(jī)脫水效果見下表:
調(diào)節(jié)盤高度(mm)
進(jìn)泥量(L/h)
進(jìn)料濃度(g/L)
轉(zhuǎn)速差(r/min)
泥餅含水率(%)
上清液含固率(%)
47.5
10.1
24
6
78.5
0.28
48.5
10.0
78.9
0.21
49.5
9.9
79.1
0.15
50.5
80.2
0.09
由上表可知,當(dāng)離心脫水機(jī)調(diào)節(jié)盤高度增加時,泥餅含水率逐步升高,上清液含固率下降。當(dāng)調(diào)節(jié)盤高度為在47.5mm、48.5mm、49.5mm時,離心脫水機(jī)泥餅含水率滿足含水率≤80%的要求,且調(diào)節(jié)盤高度為49.5mm時,上清液含固率較低,因此采用調(diào)節(jié)盤高度為49.5mm作為調(diào)試離心脫水機(jī)脫水能力的恒定參數(shù)。
當(dāng)進(jìn)泥量、加藥量分別每30min以2m3、50L遞增,觀察泥餅含水率、上清液含固率。當(dāng)進(jìn)泥量大于24m3/h,泥餅含水率和上清液含固率升高,通過增加藥劑量上清液渾濁度與泥餅含水率無明顯改變。通過實(shí)驗(yàn)當(dāng)離心脫水機(jī)進(jìn)泥量在18~26m3/h時,離心脫水機(jī)干固體負(fù)荷在432~624kg/h,當(dāng)進(jìn)泥量達(dá)到26m3/h時,離心脫水機(jī)分離、澄清效果明顯變差。為確保離心機(jī)平穩(wěn)運(yùn)行,干固體負(fù)荷應(yīng)控制在624kg/h以下。
實(shí)驗(yàn)過程中通過調(diào)整進(jìn)料濃度,當(dāng)進(jìn)料濃度在12g/L以下,干固體負(fù)荷在359kg/h,離心脫水機(jī)進(jìn)泥量能夠達(dá)到設(shè)計處理能力,且泥餅含水率滿足要求,但因出泥螺桿泵功電機(jī)功率的原因,導(dǎo)致堵機(jī)。
離心脫水機(jī)在運(yùn)行過程中不僅受進(jìn)泥量、污泥濃度的影響,其轉(zhuǎn)速差、藥劑量也直接影響著后續(xù)處理效果。通過調(diào)整離心脫水機(jī)轉(zhuǎn)速差、加藥量,從而確保污泥含水率達(dá)標(biāo)。
當(dāng)轉(zhuǎn)速差小于5.4rpm時,離心脫水機(jī)扭矩不斷升高,導(dǎo)致運(yùn)行不穩(wěn)定,因此脫水機(jī)轉(zhuǎn)速差應(yīng)控制在5.4rpm以上。
當(dāng)加藥量控制在630~910L/h時,離心脫水機(jī)均能取得較好的泥餅含水率,上清液含固率較為理想,從藥耗控制方面考慮,離心脫水機(jī)加藥量應(yīng)控制在630~770L/h之間。
目前離心脫水機(jī)運(yùn)行參數(shù)控制在進(jìn)泥量為20m3/h,加藥量為640L/h,轉(zhuǎn)速差為5.5rpm時,脫水機(jī)運(yùn)行效果良好。實(shí)驗(yàn)前離心脫水機(jī)處理每噸干污泥消耗藥劑量約為9.84kg,在現(xiàn)運(yùn)行工況下處理每噸干污泥消耗藥劑量約為3.41kg,較實(shí)驗(yàn)前藥耗得到有效的降低,同時也縮短了離心脫水機(jī)運(yùn)行時間。
4 結(jié)論
(1)經(jīng)過實(shí)驗(yàn)調(diào)試,該污水處理廠離心脫水機(jī)在調(diào)節(jié)盤高度為49.5mm,進(jìn)泥量在20m3/h,加藥量在630L/h,轉(zhuǎn)速差在5.5rpm時,離心脫水機(jī)運(yùn)行效果良好,藥耗得到有效降低,滿足生產(chǎn)需求,同時也縮短了離心脫水機(jī)運(yùn)行時間。
(2)對離心脫水機(jī)性能參數(shù)的正確認(rèn)識和掌握,是順利完成污泥離心脫水的關(guān)鍵。
(3)控制離心脫水機(jī)進(jìn)泥干固體負(fù)荷,降低對脫水機(jī)的沖擊,從而確保離心脫水機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行。