1 前言
煉油廠含油污泥主要由含油污水處理氣浮分離所產(chǎn)生的浮渣和池底油泥所組成,年產(chǎn)生量往往達(dá)數(shù)萬噸,其含水率高達(dá)96%~99%,需經(jīng)重力沉降濃縮和機(jī)械脫水,才能有效地減少污泥體積(如污泥含水率從98%降到75%時,體積可降到原來的8%)。
含油污泥為黑臭粘稠的漿液,由于性質(zhì)特殊,其脫水特性和一般市政污水處理廠的污泥大不相同,但目前大多數(shù)煉油廠仍沿用與市政污泥基本相同的脫水流程(收集——重力濃縮——化學(xué)調(diào)質(zhì)——機(jī)械脫水)。故在重力沉降、污泥調(diào)質(zhì)及機(jī)械脫水等過程中存在種種問題,特別是脫水水質(zhì)差,往往為乳狀黑濁液,當(dāng)其返回污水處理系統(tǒng)后,則會影響污水處理的正常運(yùn)行。
污水處理過程的實(shí)質(zhì)是污染物的相轉(zhuǎn)移,而污泥處理尤其是含油污泥的處理是污水處理過程中十分重要、較為困難、又很費(fèi)錢的環(huán)節(jié)。
由于臥螺沉降式離心機(jī)具有設(shè)備緊湊,占地面積小,調(diào)節(jié)劑耗量少,處理效率高等優(yōu)點(diǎn)而逐漸被廣泛采用。顯然,含油污泥要取得好的離心脫水效果,應(yīng)在合理的能耗和成本的前提下,達(dá)到離心液水質(zhì)好,泥餅的含水率低的結(jié)果。為解決含油污泥普遍存在離心脫水難的問題,實(shí)現(xiàn)工業(yè)離心脫水液的COD濃度小于2000mg/L的目標(biāo),本文對煉油廠含油污泥的離心脫水技術(shù)進(jìn)行了研究。
2 離心脫水原理
污泥離心脫水的動力是離心力,由于在離心機(jī)中可以做到離心力比重力大數(shù)千倍甚至更多,且控制方便,故離心脫水工藝可高效穩(wěn)定地運(yùn)行。
污泥粒子與水相之間存在密度差是含油污泥離心分離的前提,要提高和保證離心分離效果,應(yīng)從增大污泥粒子粒徑和密度,減少粘度,提高離心因數(shù)著手。
3 含油污泥的微觀研究
污泥脫水過程實(shí)際上是污泥的懸浮粒子群和水的相對運(yùn)動,因此有必要對含油污泥有關(guān)離心脫水的特性進(jìn)行微觀研究。
采集污水池底油泥和氣浮池表層浮渣A樣品,用20%甘油溶液現(xiàn)場固定后,在顯微鏡下觀察發(fā)現(xiàn):
(1)所有污泥粒子粒徑均在3μm以上,所含的液態(tài)油為5~30μm的分散油珠。
(2)浮渣A中的粒子多為黑色無定形,大多粘連成片,直徑大于50μm的占90%以上,而油珠夾帶其中,并以“泥包油”為主。
(3)80%的池底油泥粒子的直徑在3~10μm,大多外層被薄薄的一層透明油膜包裹,屬“油包泥”,說明是親油的焦粉等。直徑在10~50μm間的粒子外層無油膜,只有少數(shù)呈無定形且粘連。兩種污泥的懸浮粒子粒徑分布見下表:
泥樣
懸浮粒子粒徑分布(%)
3~10μm
10~50μm
>50μm
氣浮池表層浮渣A
≤2
≤8
≤90
池底油泥
≥80
≥15
≤5
對煉油廠3種主要含油污泥及其中的總固形物組成分析結(jié)果見下表:
名稱
密度(20℃)(g/cm3)
含水率(%)
含油率(%)
灰分(%)
總固形物(%)
熱值(J/g)
總固形物的組成/%
瀝青質(zhì)+膠質(zhì)
灰分
其它
0.999
93.8
1.87
1.86
4.89
2137
24.41
38.4
37.19
氣浮池表層浮渣O
0.989
91.0
5.29
0.82
5.21
4249
33.75
16.1
50.15
1.004
92.2
1.75
1.28
5.14
2037
24.0
24.6
51.4
其它成分包括焦粉、其它不溶于石油醚的有機(jī)物和揮發(fā)性物質(zhì)等。
由上表可知,含油污泥中的總固形物主要是由有機(jī)物組成的,無機(jī)固體(灰分)含量低:以無機(jī)鋁鹽為絮凝劑所產(chǎn)生的浮渣A的灰分含量為38.4%,池底油泥為24.6%,而以有機(jī)絮凝劑所產(chǎn)生的浮渣O的灰分含量只有16.1%。含油污泥中的有機(jī)質(zhì),除“油”以外,還有瀝青質(zhì)、膠質(zhì)和結(jié)晶石蠟等有機(jī)物。
通過上述對含油污泥的微觀研究,對提高其離心脫水效果的對策而言,有如下啟示:
(1)污泥脫水前必須進(jìn)行調(diào)質(zhì),作用是使高度分散的污泥顆粒、油珠或乳化油間進(jìn)行電中和、網(wǎng)聯(lián)架橋,從而使污泥顆粒間發(fā)生凝聚,變成大顆粒以至大塊凝聚體,從而改善其固液分離性能。含油污泥主要成分是有機(jī)物,其粒子質(zhì)輕、常溫下呈固體或半固體而易變形,是導(dǎo)致其脫水難的根本原因。故對其進(jìn)行兩相分離的調(diào)質(zhì)時,還應(yīng)該考慮提高粒子密度、增加它與水的密度差。
(2)因含油污泥的粒子較大,在選用絮凝劑時,不要求它有較強(qiáng)的電中和功能,而希望它有較好的架橋和卷掃作用,故宜選用陽離子度不高的有機(jī)絮凝劑。
(3)含油污泥粒子通過投加絮凝劑網(wǎng)聯(lián)結(jié)合而成的凝聚體,結(jié)構(gòu)往往不很緊密,應(yīng)根據(jù)分離要求通過試驗(yàn)確定其離心因數(shù)。
4 化學(xué)調(diào)質(zhì)技術(shù)的實(shí)驗(yàn)室探索
污泥的調(diào)質(zhì)是通過一定手段調(diào)整其固體粒子群的性狀及排列狀態(tài),使之適合于不同脫水條件的預(yù)處理操作。顯然,污泥調(diào)質(zhì)能顯著改善污泥的泥水效果,提高機(jī)械脫水性能。
污泥調(diào)質(zhì)方法主要有物理法和化學(xué)法,前者采用投加助劑或加熱等手段實(shí)現(xiàn)對污泥的改性,而后者在大多數(shù)情況下是選擇投加絮凝劑。含油污泥調(diào)質(zhì)方法的選擇和確定,除考慮含油污泥的性質(zhì)和特點(diǎn)外,還取決于脫水泥餅如何處理或利用。本課題主要對含油污泥的水、固兩相分離的化學(xué)調(diào)質(zhì)和離心脫水技術(shù)進(jìn)行探索。
4.1 試驗(yàn)方法
在裝有100mL含油污泥濃縮液的具塞量筒中,加入絮凝劑后上下顛倒10次,在劑和泥充分混合后倒入200mL離心試管中,在DL-5型微電腦離心機(jī)上進(jìn)行模擬離心脫水,通過試驗(yàn)確定離心轉(zhuǎn)速為1980r/min,離心時間為在1980r/min下穩(wěn)定60s,測定離心液的透光率(在波長680nm下)和COD濃度來評定效果。
4.2 絮凝劑的篩選
篩選試驗(yàn)主要以浮渣A為對象,同時為保證所選出絮凝劑的“廣譜”性,在絮凝劑耐油篩選試驗(yàn)時采用浮渣O為試驗(yàn)對象,試驗(yàn)采用新鮮原料污泥(保存2~3d),均在試驗(yàn)前取于現(xiàn)場排泥泵出口。試驗(yàn)時采取措施使污泥的密度大于1g/cm3。用優(yōu)選法確定各種絮凝劑的較佳用量。
由于絮凝效果和污泥性質(zhì)有關(guān),為此,從收集的32種國產(chǎn)絮凝劑中,通過初選、精選、耐油性試驗(yàn)和適應(yīng)范圍試驗(yàn),篩選出6種高效、易溶、適應(yīng)性寬、成本合理的絮凝劑:陽性CPAM-2,陽性CJX-103,陽性XHY-C,陰性HPAM-2,陰性T-1150,陽性PAC。
(1)采用HPAM-2、CPAM-2、XHY-C、CJX-103、T-1150這5種絮凝劑,離心液的COD濃度都能達(dá)到500mg/L以下。
(2)使用這5種絮凝劑時,經(jīng)陽離子型絮凝劑處理所得的離心液清亮,透光率在84%以上;用陰離子絮凝劑處理的離心液略呈乳白色,透光率在66%左右,但兩者的COD濃度無明顯差別。另外,這5種絮凝劑的電荷極性對含油污泥的調(diào)質(zhì)效果基本沒有影響,其中的陽離子絮凝劑的陽離子度都在中等或中等以下。陰離子型藥劑的成本較低。
(3)屬強(qiáng)陽離子型的無機(jī)聚合鋁PAC絮凝劑不適用于含油污泥調(diào)質(zhì)。
4.3 不同含油污泥化學(xué)調(diào)質(zhì)后的離心脫水效果
采用CPAM-2作為絮凝劑,分別對不同含油污泥進(jìn)行離心脫水試驗(yàn),結(jié)果見下表:
污泥
0.2%CPAM-2
投加量(%)
離心液水質(zhì)
種類
COD(mg/L)
透光率(%)
1號池底油泥
1.002
10
531
82.0
1號浮渣A
1.57
1.001
801
73.0
1號浮渣A+活性污泥
1.06
1
324
88.5
2號浮渣A
2.83
0.996
上層為油渣,且下層污水中有大量懸浮物
1號浮渣O
9.98
0.981
上層為油,油層下是結(jié)構(gòu)緊密的泥渣層,下層是清澈的污水層
上表中試驗(yàn)結(jié)果表明,加入一定量的CPAM-2絮凝劑后:
(1)密度大于1g/cm3的1號池底油泥可直接離心脫水。
(2)1號浮渣A密度略大于1g/cm3,就可順利進(jìn)行離心脫水,但密度小于1g/cm3的2號浮渣A無法進(jìn)行離心脫水。
(3)在1號浮渣A中混入等體積的活性污泥后,密度大于1g/cm3,離心脫水效果明顯變好,絮凝劑投加量只需原來的1/10就可以做到泥餅密實(shí)、離心液清澈透明(透光率達(dá)88.5%),COD濃度只有324mg/L。據(jù)分析,加入活性污泥后,一方面,由于混合污泥整體密度增加,離心脫水可以順利進(jìn)行;另一方面,因活性污泥中含有大量微生物,其細(xì)胞外的莢膜類似于高分子絮凝劑的電位隧道,具有負(fù)的Zeta電位,其本身就是很好的陰離子生物絮凝劑,故使絮凝劑用量明顯降低。
(4)密度小、含油率較高的1號浮渣O,無法進(jìn)行水、固兩相分離的離心脫水。
5 粉焦調(diào)質(zhì)助劑的應(yīng)用研究
Jonathan Zall等曾用飛灰等作為含油污泥的調(diào)質(zhì)助劑,使易變形的半固體粒子形成剛性污泥骨架,從而顯著改善含油污泥機(jī)械脫水性能。由于鎮(zhèn)海煉油化工股份有限公司的泥餅出路是去焦化裝置,故考慮用粉焦作為助劑來改善含油污泥的離心脫水效果。粉焦價廉易得,是焦化裝置副產(chǎn)品,密度大(>1.26g/cm3),粒子堅(jiān)硬,且與含油污泥有很好的吸附和親和性,適合作含油污泥的調(diào)質(zhì)助劑。
5.1 可行性和條件試驗(yàn)
5.1.1 質(zhì)量要求
作為污泥調(diào)質(zhì)助劑,要求調(diào)合操作方便,調(diào)合污泥性質(zhì)穩(wěn)定。雖然粉焦對含油污泥的吸附和親和性能好,但當(dāng)其粒徑過大時仍會發(fā)生沉降;當(dāng)其干燥時,因其中的空隙充滿空氣,則不易和污泥調(diào)合。通過對原粉焦產(chǎn)品的性質(zhì)測定和調(diào)合試驗(yàn),確定作為助劑粉焦的質(zhì)量要求為:含水率20%~30%,粒度80~200目。
5.1.2 粉焦投加量的確定和投加后對絮凝劑用量的影響
粉焦的投加量關(guān)系到該調(diào)質(zhì)技術(shù)的可行性和經(jīng)濟(jì)性。分別用3號浮渣A(含水92.3%、含油2.39%、密度0.996g/cm3)和2號浮渣O(含水86.1%、含油4.98%、密度0.989g/cm3)為試驗(yàn)?zāi)鄻樱?/span>CPAM-2作為絮凝劑,分別投加不同比例的粉焦(粉焦含水20%)和絮凝劑,進(jìn)行離心脫水試驗(yàn)。結(jié)果見下表所示:
污泥樣和粉焦投加量(%)
絮凝劑用量(μg/g)
減少絮凝劑比例(%)
離心液COD濃度(mg/L)
3號浮渣A
0.74
140
30
652
1.07
421
1.47
120
40
411
1.81
100
50
392
2.21
386
2.54
383
2號浮渣O
3.29
80
60
641
3.61
514
4.35
596
5.01
472
試驗(yàn)表明,在不投加粉焦,只投加200μg/g絮凝劑時,離心后不能分層或泥渣層在上,水層在下,無法實(shí)現(xiàn)離心分離。上表表明,粉焦能顯著改善含油污泥(3號浮渣A)離心脫水效果,并能減少絮凝劑用量。隨粉焦投加量的增加,離心液水質(zhì)也略有提高,并可減少絮凝劑用量30%以上,這是由于它能吸附和親合污泥微粒,減少總粒子數(shù)所致。如果污泥(2號浮渣O)含油率過高,所需粉焦量增加,因而粉焦調(diào)質(zhì)只適用于含油率不高的污泥。一般粉焦投加量控制在1.5%~2.0%,絮凝劑用量可減少30%~50%。
5.2 粉焦調(diào)合攪拌設(shè)計(jì)參數(shù)的確定
為含油污泥和粉焦調(diào)合尋找工業(yè)應(yīng)用混合攪拌的設(shè)計(jì)參數(shù),在六聯(lián)攪拌器上通過試驗(yàn)比較,選定浮渣和粉焦調(diào)合的攪拌轉(zhuǎn)速為300r/min。分別攪拌1~15min后,用CPAM-2調(diào)質(zhì)并進(jìn)行離心脫水,考察離心效果(離心液水質(zhì)),結(jié)果見下表:
攪拌時間(min)
不分層
3
分層不明顯
5
523~587
630~894
15
582~861
試驗(yàn)表明,在攪拌時間大于等于5min時,粉焦能和含油污泥充分混合并取得好的離心脫水效果。據(jù)此條件以及攪拌槳葉和水體間的尺寸等數(shù)據(jù),經(jīng)計(jì)算得到粉焦調(diào)合所需的攪拌速度梯度G和GT值(即速度梯度G和反應(yīng)時間T的乘積,無量綱)如下:
G=2.88×102/s
GT=(5.18~8.64)×104
5.3 離心參數(shù)的確定
在實(shí)驗(yàn)室考察不同離心速度、時間對分離水質(zhì)的影響,試驗(yàn)方法同前。
在3000r/min高速下,離心液水質(zhì)隨離心時間的增加迅速變差,這是因?yàn)殡x心力過大使絮體不斷解離,導(dǎo)致水質(zhì)下降;而在1020r/min低速時,水質(zhì)隨時間的增加慢慢變好,但效果并不理想;而在1980r/min下15~250s內(nèi)效果較好且穩(wěn)定。故適宜的離心速度應(yīng)取1980r/min。據(jù)此計(jì)算出相應(yīng)的離心分離因數(shù)α=588,已知工業(yè)用臥螺離心機(jī)的轉(zhuǎn)鼓直徑,則其適宜轉(zhuǎn)速應(yīng)為n=1500r/min左右。由于實(shí)驗(yàn)室僅能模擬離心機(jī)的分離作用,其余離心參數(shù)只能在工業(yè)試驗(yàn)中考察。
6 工業(yè)應(yīng)用試驗(yàn)和效益分析
6.1 工業(yè)應(yīng)用試驗(yàn)
污泥調(diào)質(zhì)采用CPAM-2絮凝劑,加劑量均為200μg/g,必要時投加粉焦,粉焦投加量為污泥質(zhì)量的1.5%,用專門設(shè)計(jì)的粉焦攪拌罐混合后,混合泥料進(jìn)入LWD430型國產(chǎn)臥螺離心機(jī),該機(jī)轉(zhuǎn)速、進(jìn)泥量、差轉(zhuǎn)速等參數(shù)可以在不停機(jī)情況實(shí)現(xiàn)無級控制,直至離心液水質(zhì)較好。
在原料污泥含水率變化較大(91.2%至97.8%)的不利條件下,通過控制適當(dāng)?shù)碾x心參數(shù)(離心機(jī)轉(zhuǎn)速不大于1600r/min,和實(shí)驗(yàn)室模擬試驗(yàn)結(jié)果基本吻合),只要含油污泥的密度大于1.0008g/cm3時,通過化學(xué)調(diào)質(zhì)就能順利進(jìn)行離心脫水;當(dāng)其密度基本為1g/cm3時,離心效果受到影響;而當(dāng)其密度小于1g/cm3時,離心液呈黑濁漿狀,甚至在泥餅出料處排出污水。
通過用粉焦調(diào)質(zhì)后,離心脫水效果明顯改善,離心液COD濃度達(dá)到1880mg/L以下,實(shí)現(xiàn)了工業(yè)離心脫水液的COD濃度小于2000mg/L的預(yù)期目標(biāo)。
因此,粉焦作為輕質(zhì)含油污泥的調(diào)質(zhì)助劑技術(shù)上是可行的,能從根本上改善和保證含油污泥的離心脫水效果。
6.2 效益分析
采用投加調(diào)質(zhì)助劑粉焦的技術(shù),只需增加相應(yīng)的攪拌設(shè)備,就能使含油污泥離心脫水工藝長周期穩(wěn)定運(yùn)行,解決了含油污泥脫水難的問題。另一方面,粉焦是煉油廠的副產(chǎn)品,價格十分低廉,經(jīng)適當(dāng)加工,就可以作為一種含油污泥調(diào)質(zhì)助劑商品,據(jù)估算,每噸升值在200元以上,還有一定的社會效益。含有粉焦的泥餅,熱值增加(粉焦熱值為36.2kJ/g,高于一般煤),有利于泥餅的焚燒,在送焦化裝置后,轉(zhuǎn)化為價格較高的焦炭產(chǎn)品。
投加調(diào)質(zhì)助劑粉焦技術(shù)只適用于含油率低的浮渣,據(jù)多次測定,浮渣A的密度均在0.998g/cm3以上,故粉焦投加量在1.5%~2.0%間就能滿足要求。
以年產(chǎn)生32kt以浮渣為主的含油污泥離心脫水工藝為例,年需調(diào)質(zhì)助劑粉焦640t,每年所增加的成本為40.9萬元,經(jīng)濟(jì)增益為57.7萬元,年凈經(jīng)濟(jì)收益16.8萬元。
需要指出的是,為避免粉焦在運(yùn)輸、加工和使用過程中對環(huán)境衛(wèi)生的不利影響,必須考慮相應(yīng)設(shè)施的自動化和密閉操作。
7 結(jié)論和建議
7.1 結(jié)論
(1)以浮渣為主的煉油廠含油污泥含有大量的瀝青質(zhì)、膠質(zhì)、石蠟等“油固體”,是含油污泥脫水難的主要原因。
(2)由于含油污泥粒子的特殊性質(zhì),宜采用有機(jī)高分子絮凝劑,而絮凝劑的電荷極性對其影響不大。同時要考慮絮凝劑的廣譜性、易溶性和經(jīng)濟(jì)性。
(3)浮渣在混入等體積的剩余活性污泥后,能顯著改善離心脫水效果,并節(jié)約90%左右的絮凝劑。
(4)對密度低、含油率小于3%的輕質(zhì)浮渣,用含水率為20%~30%、粒徑80目以上(粒徑不大于0.175mm)的粉焦作為污泥調(diào)質(zhì)助劑,可根本解決含油污泥的脫水難題,達(dá)到“水清、泥干”的效果,并有利于泥餅的回收利用,明顯減少絮凝劑用量,增加泥餅熱值。該技術(shù)有一定的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會效益。
(5)對以水固兩相分離為目標(biāo)的含油污泥的離心脫水,是要使大部分有機(jī)物(包括油)進(jìn)入泥餅,其離心分離因數(shù)宜低(α=588左右),相當(dāng)于工業(yè)臥螺式離心機(jī)轉(zhuǎn)速在1260~1600r/min。
7.2 建議
(1)重視含油污泥的調(diào)質(zhì)技術(shù),特別是對高含油污泥調(diào)質(zhì)和三相分離脫水技術(shù)的研究。
本文僅對含油較低的以浮渣A為主的含油污泥的兩相分離的離心脫水技術(shù)進(jìn)行了探索。由于含油污水氣浮處理工藝中有機(jī)絮凝劑的推廣應(yīng)用,將使含油污泥中數(shù)量較多的浮渣含油率成倍增加,因此,建議開展對高含油污泥的“油—無機(jī)固體—水”三相分離的調(diào)質(zhì)技術(shù)進(jìn)行研究,開發(fā)如調(diào)理劑、破乳劑或乳化劑、固體增濕劑等產(chǎn)品和相應(yīng)的調(diào)質(zhì)技術(shù)和設(shè)備。
(2)穩(wěn)定進(jìn)入離心機(jī)泥料的性質(zhì)。由于含油污泥的特殊性質(zhì),其離心機(jī)械脫水的前一工序——重力沉降濃縮一般分為三層(上層是含油較高的油渣、中層是污水、下層是密度較大的污泥)。如設(shè)計(jì)不當(dāng),往往使進(jìn)入離心機(jī)前的污料含水率和粘度變化大,導(dǎo)致離心工藝參數(shù)的頻繁調(diào)整。必須根據(jù)所處理含油污泥的重力沉降特性,改進(jìn)重力濃縮工藝,以確保離心脫水效果的穩(wěn)定性。